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一次切割953mm鈦合金材料的過程總結

更新時間:2022-11-16
  一、使用參數
 
  材料:鈦合金   鉬絲品牌:科龍   切割液:歐斯頓水基       控制系統(tǒng):X8_L 切割高度:953mm   機床類型:40快絲加高立柱  張絲:重錘
 
注:材料變形對加工效率影響較大
 
  二、切割圖形及軟件參數設置
 

       三、切割過程中遇到的問題、原因及解決辦法
 
  1、完整切割圖形遇到的問題及原因
 
 ?、贁嘟z。
 
 ?、跐L筒上鉬絲顏色不正常,不同區(qū)域呈現不同的顏色。
 
  ③切割圖形的最后一段,頻繁出現短路現象。
 
  ④圖形切割完成,未回到原點,芯子拿不出來。
 
  原因:由于該材料在切割過程中形變量較大,導致鉬絲在運動過程中,出現被夾住的情況,一般發(fā)生在切割圖形的后半程,隨著切割圖形接近尾聲,短路現象愈發(fā)嚴重,滾筒上鉬絲的顏色開始發(fā)生變化。芯子取不出來的原因是,工件的兩頭切割完成,但因材料變形,中間仍有部分未切割。
 
  解決辦法:一次切割時,一定要回到原點再取芯子,或者在最后一段因材料變形出現頻繁短路時,應回到原點,反向切割。
 
  2、采用對半切割的方式
 
  目的:減小鉬絲因材料變形被夾斷的幾率;易于取芯;出現問題時,反向切割節(jié)省時間。
 
  出現的新問題:在切割第4個對半圖形圓弧段時,因短路回退次數過多停機。切割圖形狀態(tài)如下:
 
  可以看到,所割圖形圓弧段未按正常的軌跡切割,隨即返回圖形原點反割。在反向切割X方向的直線段時,出現滾筒上的鉬絲顏色不正常,同時滾筒正反向切割出現了走步緩慢的情況。觀察重錘,未發(fā)現其在運行過程中有上、下移位的情況。嘗試更換新的切割液,現象依舊。隨即回到原點重新切割該直線段,意在消除材料變形影響,但現象依舊。最后決定更換鉬絲,在更換鉬絲的過程中,發(fā)現上、下導電塊均出現了很深的溝槽,而這正好解釋了鉬絲的顏色變化和正向切割圓弧軌跡不對的原因。更換鉬絲、旋轉導電塊后,反向切割恢復正常。
 
更換前的鉬絲狀態(tài)(使用時間約65小時)
 
  待解問題:
 
  導電塊出現溝槽的可能原因:
 
 ?、?nbsp;重錘導致
 
 ?、?nbsp;材料成分導致
 
 ?、?nbsp;材料變形導致
 
  注:導電塊使用總時長大約160小時。
 
  以上原因需要后續(xù)繼續(xù)加工才能確定主因。
 
對半切割后,取出的芯子形變嚴重。

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